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【匠心•筑梦】刘坤:三十载试验砺匠心,当好特高压产品把关人

更新时间:2026-06-05 10:51:30点击次数:564次

【编者按】

匠心,是择一事、终一生的坚守;工匠,是守初心、筑精品的践行者。在保变电气的生产一线,一位位技艺精湛、敬业奉献的工匠,以双手为笔,以技艺为墨,以坚守为色,在平凡的岗位上深耕细作、精益求精,用日复一日的专注与坚守,诠释着“工匠精神”的深刻内涵,书写着不平凡的职业篇章。

 

我们特别推出【匠心・筑梦】系列报道,记录奋斗者的足迹,致敬每一位坚守岗位、深耕技艺的工匠,激励广大职工立足岗位、精益求精,以匠心筑梦,以实干兴邦,在新时代的征程中书写属于自己的奋斗篇章。

 

30多年来,他始终扎根一线,从试验工一步步成长为变压器试验检测领域的蓝领专家,先后助力公司完成20多项技术革新,每年参与完成近200台产品试验。由他领衔的劳模工匠创新工作室,汇聚了17名一线骨干,自2019年创建以来,始终扎根生产前沿。刘坤带领这支队伍,秉持“理论联系实际、创新服务需求”的信念,在技术攻关、人才培养和效率提升上持续发力,使工作室成为企业高质量发展的“创新引擎”,先后荣获河北省工人先锋号、全国工人先锋号,用实绩诠释了“创新就在手指间”的奋斗底色。

从“蓝领能手”到“创新标杆”

 

争创世界一流,就得比别人多学一点、多干一些。”这是刘坤常挂在嘴边的话,也是他30多年职业历程的真实写照。1968年出生的刘坤,1988年技校毕业后入职保变电气,先在线圈车间做了一年绕线工,后参军历练,1991年复员便扎根质保部特高压试验室,从此与变压器试验技术结下不解之缘。

他深信“操作技术靠练,专业知识靠学”,从未停下攀登的脚步。工作之余,他攻读华北电力大学电气及自动化专业,白天在岗位苦练实操,晚上挑灯钻研理论,将知识与试验操作深度融合,很快脱颖而出,成为试验室里的“技术尖兵”。2001年,刘坤被聘为特高压试验室组长,扛起了带领团队攻坚克难的重任。

彼时正值保变电气飞速发展期,公司变压器产品的电压等级接连从220千伏、500千伏、750千伏到1000千伏跃升;变压器容量从120兆伏安到1500兆伏安扩容;产品多元化发展,从电力变压器增加到电抗器、换流变、平波电抗器、调相变、牵引变等多个新品,试验室承担的任务也更加艰巨。

 “在试验室工作,最重要的是做好每个细节,锻炼发现问题和解决问题的能力。”刘坤说,多年的试验室工作,让他养成了一个习惯,每次做试验前,都会在脑子里把所有测试项目过一遍。他从不打无准备之仗,试验中哪个环节容易出问题、人员如何分配,他都会反复斟酌。正是凭借这份精益求精的做事态度,刘坤带领团队圆满完成了每一次产品试验。

从世界首条±1100千伏昌吉-古泉线路用特高压换流变压器,到世界海拔最高的青藏铁路牵引变压器,从三峡工程、西电东送项目到1000千伏张北-雄安特高压交流工程,刘坤始终站在试验的最前线。面对这些国家重大工程项目的变压器试验任务,他深知“任何纰漏都可能造成不可预测的后果”,以“零差错”的标准把控每一次调试,用过硬技术为企业筑起一道坚实的质量防线。

从“痛点攻坚”到“效率革命”

 

“创新不是凭空想象,而是从实际需求里找问题、解难题。”刘坤始终恪守“不拔高、不凑合、不脱离实际”的原则,紧盯生产试验中的安全、效率、成本痛点,带着团队集智攻关,让创新成果真正落地见效。

温升短路装置的研发,便是他紧抓不放的一项重要课题。传统电力变压器温升试验采用短路法,大容量变压器低压电流可达30000A。过去,一次温升试验需要11人协作,其中8人要在近4米的高空操作,不仅危险,拆开短路回路耗时长达210秒——一旦超时,测量数据便会失准,影响试验质量。面对痛点,刘坤和工作室骨干反复讨论、调试、改造,历经两年主导研发出“温升短路装置”,载流能力达30000A,支持电控回路断开、短路间距可调,适配单相、三相大容量变压器试验。如今,840MVA/550kV产品温升测量仅需5人,无需高空作业,短路回路拆除时间从210秒压缩至15秒,既保障了人员安全,又大幅提升了试验精度。

水冷装置的“室内迁移”,则是刘坤贴近生产需求推动的又一项革新。今年保变电气水冷产品激增,传统油流静电和空载运行试验需将电源引至总装厂房的温升场地,不仅需要7人协作,还会挤占总装车间正常生产,试验周期长达20小时。刘坤提出“将水管引入试验大厅”的方案,带领团队优化油流静电、空载运行等试验流程,实现水冷试验“室内化”。改造后,试验仅需4人即可完成,不再干扰总装车间生产,至今已顺利完成10多台产品试验,效率提升近30%

此外,在刘坤的主导下,工作室还研发出风扇、油泵吸收功率测量系统,填补了公司相关参数精准测量的空白;他推动建成的“局部放电超声定位培训平台”,通过调压器和升压变人为制造放电点,让试验人员直观学习声电信号测量与定位技术。这个平台操作简便、易于掌握,试验室全员参与培训后,产品试验效率显著提高,为解决变压器局部放电难题提供了有力的技术支撑。

截至目前,刘坤带领工作室已完成创新型课题8项,其中2项获得国家发明专利,开展创新改善活动50多项,每一项成果都已应用于生产实践,切实破解了试验中的一道道难题。

从“传帮带”到“全员创新”

 

 “有人则企,无人则止。创新驱动的核心是人才驱动。”刘坤把人才培养作为创新工作室的一项重要任务,以自身的“帮、扶、带、教”激发队伍活力,打造了一支技术过硬的创新团队。

工作室职能涵盖特高压、超高压两个试验大厅及一个理化室,专业能力覆盖变压器、电抗器等各类产品试验。为提升团队素质,工作室成立以来,刘坤牵头组织各类技能与创新培训 90 余场,内容涉及试验技术、安全规范、创新方法等。他带头推行“导师带徒”机制,安排经验丰富的骨干担任新员工导师,目前已成功培养10名青年技术能手,不少年轻人已成长为试验一线的“主力军”。

在刘坤的带动下,工作室形成了“全员参与创新”的浓厚氛围。班前会上,他会结合真实案例,深入浅出地讲解变压器试验技术;工作之余,他鼓励同事攻读专业课程、钻研先进技术,并毫无保留地分享自己的学习笔记和操作经验。“刘师傅常说,‘技术没有天花板’,跟着他干,我们不仅学到了本事,更养成了‘遇事敢想、逢难敢闯’的习惯。”一位青年员工这样感慨。

 

这种“传、帮、带”的效果立竿见影。在刘坤的影响下,团队掀起了创新创效的热潮,不少员工主动投身技术革新,提出的合理化建议多次被公司采纳,为团队战斗力提升注入了源源不断的动力。

        “我们要打造一个经得起严峻考验的创新阵地,进一步加强团队凝聚力、向心力、战斗力,为公司高质量发展,做出新的更大贡献!”刘坤的话语坚定有力。以他为代表的这支充满创新活力的队伍,正以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,在特高压试验领域持续深耕,为中国装备制造业创新发展注入不竭动力。